改善活動の経験を聞かれた
5S を徹底し、現場のムダを減らしました。
なぜ NG か
改善が「ムダ削減」のみ。数値・横展開なし
組立ラインの段取り時間を SMED で 28 分 → 9 分(68% 削減)、年間生産能力 +12%。社内表彰を受け、他 3 ラインへ横展開(私が指導)。全社で年間 4,200 万円のコスト削減効果を計上。
キーポイント
改善手法 + 数値 + 横展開 + コスト効果
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製造業中途面接 NG パターン 8 例。改善活動・現場経験・品質意識
頻出 NG 要因
改善活動の数値化・現場フィードバックループ・QCD への意識
不採用率データ
一次通過率 52%、最終通過率 27%
最終更新: 2026-05-26
5S を徹底し、現場のムダを減らしました。
なぜ NG か
改善が「ムダ削減」のみ。数値・横展開なし
組立ラインの段取り時間を SMED で 28 分 → 9 分(68% 削減)、年間生産能力 +12%。社内表彰を受け、他 3 ラインへ横展開(私が指導)。全社で年間 4,200 万円のコスト削減効果を計上。
キーポイント
改善手法 + 数値 + 横展開 + コスト効果
不具合発生時は速やかに上司に報告し、対応しました。
なぜ NG か
報告のみで主導的な原因究明が見えない
取引先からのクレーム(不具合率 0.5% → 2.1%)に対し、5Why 分析で真因が「冷却工程の温度管理ばらつき」と特定。サンプリング検査を 2h 毎 → 30 分毎に変更、SPC 管理図導入で 3 週間で 0.3% まで改善。再発防止策を文書化し、ISO 監査でも内部標準として採用されました。
キーポイント
5Why + データ + 改善策 + 標準化 + 監査対応
関係部門と話し合って進めるようにしています。
なぜ NG か
具体性なし。製造業の縦割り組織での調整力が見えない
新製品立上げで設計・生産技術・調達・品質保証の 4 部門間調整を 8 ヶ月主導。週次の 4 部門合同 PDCA 会議を設計、初期不具合を従来の 1.4% → 0.6% に低減。設計と生技の意見衝突は「数値判断軸の事前合意」で解消しました。
キーポイント
関係部門数 + 期間 + 会議設計 + 衝突解消手法
安全第一を心がけて作業しています。
なぜ NG か
スローガン。実際の安全活動が見えない
安全衛生委員会のメンバー 3 年、月次の KYT(危険予知トレーニング)を主導(参加 25 名)。職場の不安全行動指摘を 3 ヶ月毎に集計、是正提案を 24 件主導しました。職場 LTI(休業災害指数)を 1.8 → 0.3 に改善。
キーポイント
委員会経験 + 活動主導 + 集計 + 数値改善
SAP や Excel を使って管理しています。
なぜ NG か
ツール名のみ。データ活用深度なし
SAP PP モジュールで MRP 計算ロジックを理解、独自に在庫適正化アルゴリズムを Excel VBA で構築、欠品率を 5% → 1.2% に改善。Power BI で工場 KPI ダッシュボードを内製化(4 ライン分)。
キーポイント
基幹システム理解 + 内製化 + 数値改善
中国の現地工場と連携した経験があります。
なぜ NG か
具体的な役割・成果が不明
中国広州工場の立上げ支援に 3 ヶ月 × 2 回出張、現地スタッフ 8 名への技術指導。日中の品質基準ギャップを「Visual Standard 80 項目」として可視化、不具合率を立上げ初期 8% → 6 ヶ月で 2% に低減。
キーポイント
期間 + 役割 + 文化対応 + 数値結果
今の会社では成長が止まっていると感じました。
なぜ NG か
現職批判。代わりに「キャリアの次の段階」を語るべき
現職で 2 ライン分の主導経験を積みました。次は工場全体の生産性管理、または海外工場の立上げ責任者に挑戦したいです。貴社のグローバル生産網の中で、私の改善実績と海外経験を活かせる環境です。
キーポイント
現職での到達 + 次のステージ + 企業選択理由
これから学んでいきたいと思います。
なぜ NG か
中途は「学んでいく」では遅い。既に手を動かしていることを示す
直近 1 年で工場 IoT の自学を進め、振動センサーで予知保全実証実験を主導(停止時間 30% 削減見込み)。Python での簡単なデータ前処理は実務レベルで対応可能。貴社の Smart Factory 構想の現場側推進役として貢献できます。
キーポイント
実践済み + 数値見込み + ツール + 入社後の役割